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电机公司核电辅机制造技术获重大突破
来源:本站 时间:2012-05-22 点击数:
 

  4月26日 ,我国要害核电辅机产品——三门1号核电辅机定子冷却水系统集装和密封油系统集装控制系统 ,通过业主及外洋核电技术专家的验收 ,将发往三门核电站。标记着UG环球官网集团哈尔滨电机厂有限责任公司 (以下简称电机公司)首台AP1000核电辅机产品制造乐成 ,开创了我国核电控制设备国产化制造的先河。
  设计艰难曲折
  该产品的研制 ,历时三年半 ,经过了庞大的技术转化和艰难曲折的制造历程。
  在其技术资料提交历程中 ,虽然日本三菱公司 (以下简称三菱公司)技术转让协议中对具体图纸、文件的提交时间做了详细的划定 ,但提交历程中照旧泛起了许多问题。2008年12月和2009年9月 ,三菱公司向电机公司提交了两次氢油水控制系统的设计图纸 ,但两次提供的图纸却保存较大差别 ,成倍地增加了设计转化事情量 ,给按计划完成事情目标带来了很大困难。
  在其设计技术转化时 ,电机公司细致地研究了三菱公司使用的JIS标准 ,找到与之对应的GB标准。在转化设计历程中 ,三门辅机系统每个零件的设计标准都经过了三菱公司的正式确认 ,为产品满足核电机组运行的宁静与可靠提供了技术条件。
  为了顺利完成设计转化任务 ,氢控专业组的设计人员放弃了节假日休息时间 ,特别是一些年轻大学生在组长祁明禄领导下勇敢挑起了设计绘图、审查资料的重任。2010年4月30日 ,三门核电氢油水控制系统的设计转化事情全部完成 ,累计完成出图量抵达12170个D(D:图纸通用基本单位 ,1D图纸的巨细相当于1张A4纸) ,三门辅机图纸技术转化周期内的出图量即是通例机组的10倍。
  三门辅机设计技术转化事情完成后 ,他们继续披星戴月地忘我事情。从2010年5月开始 ,高强度、紧张的工艺工序准备事情 ,一直连续到2010年9月。随后 ,三门核电1号氢油水零部件的生产事情拉开了序幕。
面临多种困难
  万事开头难。该产品在电机公司制造照旧第一次 ,没有经验可供借鉴。技术转化后的产品实现历程举步维艰 ,作为世界第一批三代核电AP1000技术转化项目的实践者 ,电机公司担负着巨大的压力。
  在三门核电氢油水产品生产制造历程中 ,占据大部分事情量的是焊接工序。核电产品的焊接件结构庞大、技术要求高、焊接难度大。焊接变形是整个焊接历程中遇到的主要困难之一 ,严重制约了生产进度。为包管质量 ,提高效率 ,电机公司对核电产品的焊接时间 ,焊接情况的温度、湿度等都进行了严格控制。同时 ,为了圆满完成核电产品试验任务 ,2011年底电机公司完成了对原有的试验站进行革新扩建事情 ,开辟了一个核电氢油水系统产品试验专区。
  由于经验缺乏等原因 ,三门核电1号机组密封油系统和定子冷却水系统的总装事情经历了多次返工 ,2011年10月末 ,辅机产品两套控制系统第一次总装事情终于完成。
  在三门核电1号机组密封油系统和定子冷却水系统集装性能试验中 ,电机公司安排值班人员24小时值班坚守 ,确保各项试验有序进行。但在试验接近尾声时却突发状况 ,被业主要求停工。
  面对巨大波折 ,电机公司人没有被吓倒 ,而是潜心寻找新的突破口。他们从产品设计、工艺准备、部件加工、供应采购、质量监控、生产计划到现场治理等各方面剖析事故原因 ,总结经验 ,吸取教训 ,再次组织了国产化制造攻关。同时 ,对全体员工进行了核文化培训 ,建立核电产品攻关团队 ,并针对第一次三门核电辅机性能试验问题 ,制定了数十项解决步伐 ,为辅机产品后续的性能试验涤讪了坚实的基础。
  试验终获通过
  2012年3月下旬 ,电机公司的革新计划获得三门业主的批准。1号机组密封油系统产品制造复工 ,性能试验重新开始。
  有关人员全力以赴地投入紧张的复工生产中。卖力试验的人员24小时连班倒 ,他们吃在试验台边、睡在办公室 ,遇到技术问题实时解决 ,全力以赴抢进度 ,千方百计满足产品质量需求。
  有了第一次性能试验的经验教训 ,电机公司仅用两周时间就完成了第二次辅机系统的总装事情 ,并将全部性能试验开端做了一遍。由于步伐合理 ,落实到位 ,试验性能获得的各项技术参数指标全部抵达图纸要求。
  2012年4月5日 ,三菱公司派出技术人员到电机公司加入试验验收事情。在为期10天的验收事情中 ,电机公司接受了近乎苛刻的检检验收条件 ,完成了条约划定的所有性能试验 ,终于顺利完玉成部性能试验 ,抵达条约划定的要求。


(中国工业报2012年5月22日)

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